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在长江上“穿针引线”

发表时间: 2019-12-27 作者:admin 来源:中国交建 点击:304次
        “这不可能完成!”这是二公局浦仪公路西段跨江大桥项目总工张其玉,看到大桥主桥首节钢塔施工设计方案后的第一反应。

   大桥主桥塔柱为独柱形钢索塔,高164.4米,是世界首次在500米级斜拉桥上使用这种结构造型。想要让塔柱稳如泰山,首节必须与混凝土塔座无缝结合。按照设计方案,大桥主塔T1节段需要通过50根高强螺杆锚固在混凝土塔座上。锚杆直径约11厘米,长约11米,有近3米的部分穿过钢塔。然而首节钢塔的预留孔顶部直径仅14厘米,与锚杆端部仅相差2厘米,穿孔难度可想而知。让张其玉觉得不可能的原因也正是如此,“钢塔是一个整体,这意味着我们要同时将50根锚杆精准无误地从预留孔穿出,任何一根出了问题都是失败。”

   不仅如此,为了让钢塔和混凝土塔座紧密结合,在结合面还预留有5厘米厚的灌浆层。钢混结合处面积达270平方米,超过半个篮球场大小,但同时也容易产生裂缝、气泡等质量隐患。“这是我从业20多年来,遇见的最大灌浆面积施工。”项目书记章冬林介绍。

   然而项目工期紧张,根本没有多余的时间进行大的设计变更,只能将计就计。

   在项目施工方案研讨会上,张其玉提出采用整体式定位支架并设置三层限位装置固定锚杆,只有锚杆的位置精确了,吊装穿孔才能顺利。但项目副经理马振民当即提出了问题,承台施工本身光主筋就有五层,还有无数的其它钢筋,要在无数钢筋中间布置一个三层限位装置,钢筋冲突不可避免,传统工艺难以实现。

   难上加难,张其玉却早已准备好解决之策,在项目进场之初就组建了BIM技术团队。面对钢筋冲突的难题,项目BIM技术团队提前模拟了承台、塔座和首节钢塔施工过程,形成4D模型。通过优化钢筋位置、调整间距和结构形式等方式,先后解决了17000多处钢筋冲突。

   原理听起来很简单,实际操作过程却十分艰辛。“我们很多技术员的鞋子、衣服都被钢筋刮破了。”技术员蒋铁锐说道。虽然通过信息化手段解决了钢筋冲突,但实际操作中的精准控制也是关键,所有技术员们都全程守在现场,以免误差太大,导致返工。最终实现了50根锚杆平面位置平均偏差小于3毫米。

   万事俱备,张其玉的心里却依然紧张。正式吊装前一天,张其玉带着现场技术员、测量队员和工人们进行了现场模拟演练,明确了每个人的工作任务、目标,甚至连站位都一清二楚。第二天,重达658吨重的T1节钢塔真的在锚杆正上方进行穿孔时,张其玉的心还是不由自主地提到了嗓子眼。

   看着下孔部分顺利通过,测量员立即开始着手统计下一组数据,每下放10厘米,就测一次平面位置和高差。经过这样的反复测量和调整,当50根锚杆终于同时从上孔穿出时,施工现场一片欢呼,主塔施工最难的点终于被顺利拿下。

   钢塔吊装结束后,项目为钢混结合面的大面积灌浆也做好了准备。从灌浆材料和注浆工艺入手,项目做了20多次配合比试验,测试了十几种注浆工艺。为了达到更好的效果,项目工程部长刘彦军提出了“分仓浇筑”的方案,并最终取得圆满成功,检测结果为质量全优。

   “想起那段日子,心思全在这节钢塔上!”项目经理杨常生每次想起过程中的方案研讨都感慨万千。但再看着船上新运过来的钢塔节段,杨常生就对后续主塔施工充满了信心。“这不可能完成!”这是二公局浦仪公路西段跨江大桥项目总工张其玉,看到大桥主桥首节钢塔施工设计方案后的第一反应。

   大桥主桥塔柱为独柱形钢索塔,高164.4米,是世界首次在500米级斜拉桥上使用这种结构造型。想要让塔柱稳如泰山,首节必须与混凝土塔座无缝结合。按照设计方案,大桥主塔T1节段需要通过50根高强螺杆锚固在混凝土塔座上。锚杆直径约11厘米,长约11米,有近3米的部分穿过钢塔。然而首节钢塔的预留孔顶部直径仅14厘米,与锚杆端部仅相差2厘米,穿孔难度可想而知。让张其玉觉得不可能的原因也正是如此,“钢塔是一个整体,这意味着我们要同时将50根锚杆精准无误地从预留孔穿出,任何一根出了问题都是失败。”

   不仅如此,为了让钢塔和混凝土塔座紧密结合,在结合面还预留有5厘米厚的灌浆层。钢混结合处面积达270平方米,超过半个篮球场大小,但同时也容易产生裂缝、气泡等质量隐患。“这是我从业20多年来,遇见的最大灌浆面积施工。”项目书记章冬林介绍。

   然而项目工期紧张,根本没有多余的时间进行大的设计变更,只能将计就计。

   在项目施工方案研讨会上,张其玉提出采用整体式定位支架并设置三层限位装置固定锚杆,只有锚杆的位置精确了,吊装穿孔才能顺利。但项目副经理马振民当即提出了问题,承台施工本身光主筋就有五层,还有无数的其它钢筋,要在无数钢筋中间布置一个三层限位装置,钢筋冲突不可避免,传统工艺难以实现。

   难上加难,张其玉却早已准备好解决之策,在项目进场之初就组建了BIM技术团队。面对钢筋冲突的难题,项目BIM技术团队提前模拟了承台、塔座和首节钢塔施工过程,形成4D模型。通过优化钢筋位置、调整间距和结构形式等方式,先后解决了17000多处钢筋冲突。

   原理听起来很简单,实际操作过程却十分艰辛。“我们很多技术员的鞋子、衣服都被钢筋刮破了。”技术员蒋铁锐说道。虽然通过信息化手段解决了钢筋冲突,但实际操作中的精准控制也是关键,所有技术员们都全程守在现场,以免误差太大,导致返工。最终实现了50根锚杆平面位置平均偏差小于3毫米。
 
   万事俱备,张其玉的心里却依然紧张。正式吊装前一天,张其玉带着现场技术员、测量队员和工人们进行了现场模拟演练,明确了每个人的工作任务、目标,甚至连站位都一清二楚。第二天,重达658吨重的T1节钢塔真的在锚杆正上方进行穿孔时,张其玉的心还是不由自主地提到了嗓子眼。

   看着下孔部分顺利通过,测量员立即开始着手统计下一组数据,每下放10厘米,就测一次平面位置和高差。经过这样的反复测量和调整,当50根锚杆终于同时从上孔穿出时,施工现场一片欢呼,主塔施工最难的点终于被顺利拿下。 

   钢塔吊装结束后,项目为钢混结合面的大面积灌浆也做好了准备。从灌浆材料和注浆工艺入手,项目做了20多次配合比试验,测试了十几种注浆工艺。为了达到更好的效果,项目工程部长刘彦军提出了“分仓浇筑”的方案,并最终取得圆满成功,检测结果为质量全优。

   “想起那段日子,心思全在这节钢塔上!”项目经理杨常生每次想起过程中的方案研讨都感慨万千。但再看着船上新运过来的钢塔节段,杨常生就对后续主塔施工充满了信心。

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